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铰链式模具弯曲游板槽的设计制作

作者:发表日期:2016-07-01阅读量:11219

摘i要分析游板槽穹曲工艺,说明采用模具压制是可行的。通过比较选择模具设计制作方案,将连杆机构的工作原理应用到模具的设计中,使模具的结构简单,使用方便,工件的质量得以保证。

  1概述烧结厂台车体用于防震缓冲装置中的游板槽,过去一直用1槽钢加工,由于强度较差,容易变形,质量不稳定。现采用厚度为5mm的Q235A钢板在模具内压制弯曲而成,取得良好效果,本文就制作过程中遇到的问题加以探讨。

  2.游板槽弯曲工艺性分析2.1工件介绍游板槽零件mm,截面尺寸为100x40,总长为998mm,底板对称中心线上有三个孔径为21mm的孔,截面形状为U型槽。

  2.2工艺分析在弯曲变形过程中,弯曲带的外层组织受到拉伸压力作用,若弯曲半径小于材料的许可最小弯曲半径r,就会产生拉裂现象。

  由可知,游板槽的弯曲半径及为10,大于许可最小弯曲半径r =.8(f为工件壁厚),具备了一次弯曲的条件。

  此工件属于对称形状,从理论上讲,工件在模具中弯曲时不应产生滑移现象如,工件的直边篼度比理论要求的2(=10mm要大,能保证弯曲后的直边比较直。弯曲件的孔21mm到弯边的距离a=24.5mm,大于1.5f=7.5mm,所以此孔不处于变形区域,弯曲对此孔不会产生影响。

  综上所述,游板槽符合弯曲条件,采用模具压制工艺是可行的。

  工件穹曲示意模具方案的选择3.1弯曲力。的计算3.2弯曲件展开尺寸L计算i=2L+处取左=0.45此种模具在生产实践中较为广泛,结构简单,但对模具加工精度要求较篼,凹模与凸模的尺寸公差应适中,否则,凹模与凸模间的间隙过小,坯料压不下去或者压下去后被“卡死”,脱模困难;或者间隙过大工件成型后,得不到校正,容易回弹造成工件精度差。工件初弯曲时的弯曲力对凹模的边缘产生巨大的摩擦力,要求模具材料有足够的硬度与耐磨性,还要有一定的强度和性,良好的热处理性能。由于本厂没有冲压设备,如果用一百吨的压力机,对于弯曲宽度达1米的坯料不能做到压力均匀分布,所以采取该方案质fl不易保证。

  3.3.2方案2―铰链式凸模、凹模铰链式凹凸模示图利用连杆工作原理,将铰链应用到模具方案一中,对凹模进行改造,如所示凹模由铰链销轴、主板和侧板组成。侧板在外力作用下沿着铰链销轴中心转动90°,坯板在侧板作用下逐渐弯曲变形、校正、成型。

  3.3.3两方案比较作用力位置的变化:力的作用点由凸模转向凹模(的侧板)。

  方案2无需顶杆机构:在工件成型后,两侧板可以靠其自重打开,移动凸模即可取出工件。

  模具动作发生变化:凸模由向下运动变为凹模侧板作90°转动。

  与方案1相比,方案2对模具的材料要求不是太篼,只要两侧板材料能满足一定的强度与耐磨性要求就可以。

  方案二对模具的尺寸精度要求不篼,只要凸模外形尺寸准确,凹模只要两侧板在弯曲时能将工件凸模“包住”,而间隙公差已不是主要因素。

  综上所述,方案2在工艺性上优于方案1. 4辅助结构设计在模具方案2确定后,其辅助结构采用连杆机构,使侧板沿着铰链销轴转动。如所示,在F力作用下,件3件4一边沿着A点转动,一边向上移动,而侧板件1、件2则沿着B点作各自的转动,从而使操作更方便、准确。

  广A连杵机构使用该模具弯曲遇到的问题及对策5.1工件滑移在试弯曲中坯料有滑移现象,这是因为凹模结构发生了变化,在F力作用下件3、件4未能同步运动。不对称的动作导致坯件受力的不均,产生了滑移。‘解决方法:利用工件具有三个¢21孔,将坯料定位在凹模上,从而彻底解决滑移现象。5.2工件回弹工件弯曲结束后,发现上口超差,这是因为材料在弯曲变形过程中,外层发生拉伸变形,而内层发生弹涨,使工件弯曲角与曲率半径发生了变化,因而工件与模具形状尺寸不一致,造成上口超差。

  解决方法:如在凸模上加工出合适的补偿角,一般为<1=1~5°,通过实验证明,对于此补偿角3°最为理想,即纠了工件的回弹又不影响脱模。

  (上接第24页)差的控制,规定水工每2小时必须测各段水温差,并做好记录,发现温差变化较大时,及时调整各段水压,保证水温差维持在合适的范围内。同时,规定值班室对炉腰、炉腹冷却壁每周必须测算一到两次热流强度,发现异常波动时,配合水工对相应冷却壁加强沙洗。通过加强对冷却壁的管理,维护了篼炉炉型,延长了炉体寿命。5号高炉开炉三年多来,尚无工件长度方向上的两头尺寸很好,中间超差。经分析是侧板的强度不足,以及凹模整体刚性不足造成的,针对上述情况,做了如下修改:加大侧板与主板、铰链的配合面(长度L);改变作用力在侧板上的位置,使分布适中,经实践证明,此方法解决了工件的“镗腰”问题。

  6结论此设计对批量小的U型槽弯曲非常合适,已成功地弯制出烧结厂台车体用于防震缓冲装置中的游板槽。把连杆、铰链的基本原理应用到实际生产的模具设计中,使模具的结构更简单,使用更方便。

  冷却壁大面积坏死状况,5号高炉由于注重了中部调剂,既保证了篼炉顺行,又保证了炉体的长寿。目前,5号篼炉对炉腰及炉腹冷却壁水温差及热流强度规定:炉腰水温差4~6°C,热流强度6~8万k/m2.h;炉腹水温差3~5°C,热流强度5~75k/m2.h. 3结束语提高入炉原料铁分,降低渣量,减少人炉粉末,改善篼炉料柱透气性是篼炉强化冶炼的基础。

  根据原料条件和炉况的实际状况及时调整进风面积,调整适宜鼓风动能,使炉缸工作活跃,以保证初始煤气分布的合理性。

  富氧大喷吹可有效地实现强化冶炼,维持炉况长期稳定顺行。


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